某外企采用航天爐煤制氫工藝,在開啟2臺航天爐時,廢水處理系統(tǒng)中硝化反應就開始停止并消失,在此背景下,使用普羅生物技術(上海)有限公司的硝化菌種、反硝化菌和生物解毒劑來啟動生化系統(tǒng),實現(xiàn)5天完成啟動,達到排放標準的任務。
目前廢水處理系統(tǒng)工藝為:
原水→平流沉淀池→調節(jié)池→缺氧池→好氧池→二沉池→排放/回用
目前情況運行80m3/h,進水氨氮110mg/L,出水氨氮70mg/L,每天以10mg/L的速度上漲,亟需解決硝化反應的問題,否則影響生產,預計可利用的時間僅有5天。
1、倍活?反硝化菌——來強化目前的缺氧系統(tǒng),提高缺氧池的反硝化能力,實現(xiàn)總氮達標排放。
2、倍活?硝化菌種——快速建立硝化系統(tǒng),提高好氧池的硝化能力,實現(xiàn)氨氮達標排放。
3、生物解毒劑——緩解氰化物對硝化菌種的抑制,提供硝化菌種營養(yǎng)物質,提高良好的新陳代謝環(huán)境。
1) 倍活?反硝化菌直接投加至缺氧池,投加至硝化液回流渠即可。
2) 倍活?硝化菌種直接投加至好氧池。根據溶解氧和COD的數(shù)據,每天更新好氧池的投加位置。
3) 生物菌酶MN直接投加在配水池,即外回流和調節(jié)池混合的配水池。
1) 倍活?反硝化菌每天投加1次,直接投加。
2) 倍活?硝化菌種每天投加一次,直接投加在好氧池。
3) 生物菌酶MN每天投加一次,直接投加在配水池。
經過5天的產品應用及現(xiàn)場技術服務,氨氮和總氮均能夠到達預期的效果,繪圖可知:
圖2 使用普羅產品前后氨氮趨勢圖
在投加普羅產品前,二沉池出水氨氮已經超過廠控要求50mg/L,并有持續(xù)上升的跡象,5月23號開始投加普羅硝化菌種,第2天,二沉出水氨氮有下降趨勢,第5天,二沉池氨氮僅為1.17mg/L,低于要求的1.5mg/L,并能夠持續(xù)穩(wěn)定在1.5mg/L。
更為可喜的時水量從80m3/h逐漸增加到150m3/h,整個系統(tǒng)良好運行。總氮最終能夠穩(wěn)定在28.5mg/L,遠低于排放標準60mg/L。